面对新形势新任务,天安公司盈盛煤业树牢大局意识,坚持以高质量发展统揽全局,紧紧围绕集团公司“1115”总体思路和“五增一稳三提升”经营目标,坚持技术创新和管理创新,以加强基础管理和现场管理为抓手,通过优化生产工艺、完善配套设施、强化生产组织,切实提高矿井产量和经营效益,为完成全年目标任务奠定基础。
开展技术革新 提升效率效益
盈盛煤业15号煤层可采储量仅有380万吨,可布置5个综采工作面。采用无煤柱开采工艺,可进一步提高资源回收率,减少巷道掘进量,延长矿井服务年限,提升经营效益。在周边矿井15号煤层无煤柱开采失败的压力下,积极和设计单位进行研究探讨,优化完善开采工艺,坚持推进无煤柱开采技术。超前谋划,提前购置无煤柱开采所需要的支护材料和设备设施,利用综采队搬家倒面的空闲时间,组织人员按照设计施工了锚索补强3000多根,施工超前预裂钻孔1500个,为无煤柱开采打下了坚实基础。
在工作面开始回采后,继续加强现场管理,及时进行顶板观测,每班按时记录顶板下沉量。随后在回采至200米后,根据现场顶板下沉量的变化,结合每天的顶板检测数据,将原有支护设计进行了优化,将原来的每间隔500毫米支设一根液压单体,修改为π型钢梁加3根单体柱,节约了2根单体柱,极大地缓解了单体柱的使用量。
通过周密细致的前期准备工作和扎实稳定的现场管理,无煤柱开采取得了圆满成功,沿空留巷段整体效果良好,顶板最大下沉量小于400毫米,底板未发生明显底鼓,不影响巷道复用。同时,使用无煤柱开采技术少掘进了一条巷道,节省费用300万元;与煤柱护巷相比多采出3.8万吨煤,创收经济效益达到了1900万元。
强化瓦斯治理 筑牢安全防线
盈盛煤业15号煤层瓦斯含量高,必须提前进行瓦斯抽放后方可进行采掘作业,由于施工瓦斯抽放钻孔的时间和抽采周期较长,严重制约了巷道掘进和安全生产。为了彻底解决“瓦斯不治矿无宁日”这个难题,盈盛煤业从组织队伍、设备设施、劳动组织等多方面入手,多措并举,综合治理达标。
一是成立了专门的抽放队伍,抽调一些经验丰富的一线职工充实到瓦斯抽放队伍中,并配备了管理人员和技术人员,形成了独立的组织管理体系。
二是结合矿井现有巷道及下一步的采掘衔接计划,提前组织打钻预抽,按照两个正常掘进头面、一个备用掘进头面的布局,多打孔,应抽尽抽。
三是增加2台钻进能力不小于180米的履带式钻机,每天三班打钻,提高施工效率和有效进尺。
四是加强瓦斯抽采人员的管理与培训,提高抽采人员技术水平、操作水平与打钻效率,提高钻孔成孔率与平均日进尺。
五是改善封联孔工艺,稳定抽采负压,提高钻孔浓度,提高抽采效率。制定完善了瓦斯抽放的进尺考核制度,提高抽放队职工的工作效率和工资水平。
完善配套设施 强化设备管理
盈盛煤业刚进入15号煤层开采,缺乏一定的经验,首采工作面、综采设备的匹配不够科学,人员操作也不够熟练,产量受到一定制约。综采队通过认真的经验总结和多次的实验尝试,不断磨合设备的配套使用,最大限度地消除设备不匹配带来的不利影响。同时,坚持对标对表,积极和先进单位进行学习交流,相互借调人员现场跟班指导操作。通过多方面的举措,采煤机司机、支架工的操作水平都有了显著提升,产量趋于稳定,这也为后期的高效、高产奠定了基础。此外,盈盛煤业大胆尝试、勇于革新,对制约矿井生产的综采设备、皮带运输等卡脖子环节进行了全面的改造,投入了大量的时间和精力,解决了设备的选型和租赁到矿问题。
同时,盈盛煤业进一步加强机电设备的检修和维护工作,根据设备类型包机到人,严格按照要求定期进行维护保养,对设备无故障运行的人员进行奖励,提高职工的工作积极性和工作效率。在产量不断攀升的同时,机电设备在高负荷运行的120天内实现零事故目标,创造了原煤产量80万吨的历史最高成绩,为矿井的高效发展打下了坚实的基础。